Erstflug T-Rex 550E

Nachdem der T-Rex 600 als guter Allroundheli mit 6S ein wenig untermotorisiert ist (was nicht heisst, dass er mit 6S schlecht geht), der T-Rex 500 mit 6S richtig gut geht, brachte Align ja vor kurzem den T-Rex 550 heraus, welcher mit dem gleichen Motor verkauf wird wie der T-Rex 600.

Auch kann man ihn mit den gleichen Akkus fliegen, am besten 6S von 4000 bis 5000 mah.

Da ich den Rex 550 gebraucht aus einem Forum gekauft habe und nur die Mechanik, Motor und Regler dabei waren, habe ich ihn wie folgt ausgestattet:

  • T-Rex 550E Mechanik
  • Align DS 610 an der Taumelscheibe
  • Align DS 650 am Heck
  • Jive 80LV Software Version 9
  • Align BL 600M Motor
  • 16er Ritzel
  • originale Align Hauptrotor und Heckrotorblätter
  • VStabi V4.0

Da ich den Heli nicht bauen musste, habe ich nur die Servos eingebaut, die Taumelscheibe mit einer Taumelscheibenlehre ausgerichtet, ein Grundsetup für den T-Rex 500 für das VStabi gewählt, die Reglerwerte recht nah an den roten Bereich gelegt und die Funke und VStabi generell nach Anleitung programmiert.

Ein Erstflug ist irgendwie immer etwas besonderes für mich, daher mit leicht zittrigen Händen am Samstag den Schalter für den Motor umgelegt und zuerst einmal festgestellt, dass 45% am Drehzahlregler der FF-9 zuviel Drehzahl war, daher auf 35% zurückgenommen und noch einmal gestartet.

Erstes Schweben ohne Haube ergab dann, dass der Heli, selbst bei dem Sturm der an dem Tag war, gut in der Luft lag, bis auf Pitch, welches recht träge war.

Daher wieder gelandet, um die Werte zu optimieren.

Zum Glück nahm ein Fliegerfreund den Heli und stellte fest, das der Pitchkompensator lose war, also mal wieder richtig Schwein gehabt, denn der Heli hätte auch unkontrollierbar abstürzen können……

Endkontrolle und ständige Kontrolle ist daher sehr wichtig, es ist erschreckend, was für dumme Fehler man manchmal macht!

Nun stimmte auch die Leistung auf Pitch und ich hatte wieder einmal ein glückliches Händchen beim Erstsetup, ich musste nichts mehr korrigieren oder nachstellen.

Da das Wetter gestern nicht so toll war, wurden weitere Flüge auf heute verschoben.

Heute zeigte sich dann das Wetter von seiner besten Herbstseite, zwar recht windig aber oft auch sonnig und nicht zu kalt!

Ich habe den Rex 550 heute zwar auch nur 2 Akkus geflogen, aber er macht richtig Spass, ist nicht ganz so agil wie der Rex 500, aber die fehlende Leistung vom Rex 600 hat er auf jedenfall an 6S, ich freue mich schon auf die nächsten Flüge!

Bisherige Schwachstelle ist die Haube, die zu nah am Zahnrad und an den Servos anliegt, so dass dort auch vom Vorbesitzer deutliche Gebrauchsspuren sind.

Da hilft dann nur Dremeln und Kantenschutz.

 

Nachdem der Rex zwar fliegt, aber nicht wirklich gut, habe ich nach längerer Pause mich heute wieder mit dem T-Rex und AC3X beschäftigt.

Problem bisher:

  • Im Schnellflug fängt der Heli an sich aufzubäumen, bis er fast unkontrollierbar wird
  • Heck hält nicht immer bei Pitchstößen
  • Heli pendelt
  • Heli hat zuviel Pitch, bei Vollpitch zerbröselt sich das Hauptzahnrad

Da das Aufbäumen für mich das größte Problem darstellt, habe ich im ersten Schritt die Anlenkung auf den Servohörnern vom größtmöglichen Ausschlag ein Loch weiter nach innen befestigt.

Da ich den T-Rex lange nicht mehr geflogen habe, kann ich nach dem heutigen Fliegen nicht sagen ob es besser ist oder nicht, aber es ist auf jedenfall noch da.

Daher werde ich im nächsten Schritt die Anlenkung noch ein Loch weiter nach innen befestigen und mit dem vorgeschlagenen Grundsetup von Stefan Plöchinger von vorne beginnen.

 

Heute vor 2 Wochen wurde der T-REX 500 ESP bestellt, welcher 2 Werktage später prompt aus England geliefert wurde. Schneller gehts in Deutschland auch kaum!

Für den paddellosen Rotorkopf wurde der Umbausatz von Mikado genommen, welcher sich laut verschiedener Erfahrungsberichte bewährt hat. Dieser wurde prompt vom Alex, Inhaber des RC-Heli Stores geliefert!

Für den Zusammenbau habe ich mir Zeit gelassen, da ich am Tag immer nur wenige Minuten Zeit zum bauen habe, so hat das ganze fast 1,5 Wochen gedauert. Ein energischer Schrauber schafft das sicher in einer Nachtschicht :-)

Verbaut sind die originalen Savox – Align Servos an der Taumelscheibe und das Futaba 9257 am Heck.

Dazu anstelle des originalen Reglers den Kontronik Jazz 80-6-18.

Da ich bisher von der seit V 4.0 simplen Einstellung des paddellosen Helis am VStabi verwöhnt bin, und ich wenig Zeit hatte mir in Ruhe die Anleitung des AC3X durchzulesen, habe ich eine grobe Voreinstellung vorgenommen und für die Feinheiten Knut rangelassen, er hat erfolgreich seine beiden Mini Titan mit AC3X bestückt, welche beeindruckende Flugeigenschaften an den Tag legen!

Nachdem Knut alles zu seiner Zufriedenheit eingestellt hatte, gabs im Garten ein kurzes Testschweben, welches eine zu hohe Heckempfindlichkeit zeigte. Für weitere Tests sind wir dann mal eben zum Logport in Duisburg gefahren!

Es muss dazu gesagt werden, dass heute ein sehr böiger Sturm herrschte, an solchen Tagen gehe ich eigentlich schon nicht mehr fliegen, aber die Neugier drängte halt :-)

Ein erster weiträumiger Flug zeigte dann, dass noch ein wenig Einstellarbeit erforderlich ist. Der T-Rex schaukelte sich bei schnellerem Vorwaärtsflug extrem über die Nickachse auf, so dass ich erstaunte gefragt wurde, ob ich es extra gemacht hätte :-)

Knut regelt ein wenig an den P und I Werten und kurz darauf war der Rex auch bei dem Sturm gut zu fliegen.

Feinheiten kommen vielleicht morgen, die entsprechenden Werte werde ich dann posten.

Bisher kann ich zwischen VStabi und AC3X nicht viel vergleichendes sagen, ausser dass der Logo 400, den ich heute auch noch eine Runde zum Vergleich geflogen bin, einem Fliegerkollegen die Bemerkung entlockte, das der perfekt geht!

Wie gesagt, bei diesem Logo 400 habe ich maximal 10min. mit Einstellen verbracht, so einfach ist das seit V 4.0!

Das schöne am AC3X ist einfach, dass es nur ein Kästchen ist, dass man es am Platz direkt einstellen kann und nicht erst ein Notebook oder was anderes mitschleppen muss! Aber dafür ist es ja auch um die 100€ teuerer, und ob es das Wert ist, kann ich noch nicht sagen.

 

Der Erstflug des T-Rex 500 ESP war relativ problemlos, es muss nur leicht der Blattspurlauf eingestellt werden, und die Funke so programmiert, dass der T-Rex agiler wird. Aber damit warte ich bis das Wetter wärmer wird, bzw. bis ich in Spanien bin :-)

Was evtl. schwieriger zu finden sein wird, ist, dass das Heck leicht hin und her pendelt, da habe ich schon diverse Threads in Foren zu gesehen, allerdings noch nicht näher angeschaut. Ich werde zuerst noch einmal den Kreisel GY-401richtig einstellen und evtl. eine hörere Drehzahl am Rotorkopf wählen.

 

Da ich einen 2. Logo 400 mit VStabi bekomme, gebe ich den T-REX 500 ESP ungeflogen – nur gebaut – muss für den Erstflug noch eingestellt werden!

Preisvorstellung für den serienmäßigen T-REX 500 ESP ist 530€

 

Align T-Rex 500 ESP

Er ist da – in Kürze gibt es den Baubericht!

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